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AMAO系列节能技术介绍及应用案例

2023/5/26 15:04:04 来源:中国给水排水 作者: 阅读数:368次

污水处理过程消耗的能源主要包括电能和燃料、药剂等,其中,电耗约占总能耗的60%~90%。目前,我国城市污水处理厂电耗的平均水平为0.29kWh/m3,82%以上的污水处理厂能耗高于0.440 kWh/·m3,与欧美等发达国家相比差距较大。我国每年污水处理约消耗100×108kWh电能,如果能耗降低25%,则可以节约电能25×108kWh,因此,我国污水处理节能降耗的空间是巨大的。

污水处理厂耗电量与工艺、设备以及管理水平有着直接关系。因此,要想实现污水处理厂的节能降耗,应该重点从污水工艺、设备以及污水厂的运行管理三方面进行研究。基于以上出发点,我院从污水处理工艺以及配套设备出发,研发了AMAO系列节能技术。

 

1、AMAO系列节能技术介绍

1)多段多级AO除磷脱氮(AMAO)工艺

AMAO工艺是采用多段进水技术,将生物池依次设置成一级厌氧/好氧区+多级缺氧/好氧区,污水在生物池中依次经历厌氧/好氧、缺氧/好氧、缺氧/好氧……的环境,上一级好氧区的硝化液直接进入下一级缺氧区进行反硝化,无需内回流(脱氮率要求高的项目也可以结合最后一点配水量增加内回流);采用多段进水方式,按一定比例将污水分别配入厌氧区和各级缺氧区,为聚磷菌和反硝化菌及时提供碳源,同时降低了好氧区的有机负荷,提高了好氧区内硝化菌对异养菌的竞争力;AMAO工艺创造了聚磷菌、硝化菌和反硝化菌各自适宜生长的环境,提高了活性污泥中聚磷菌、硝化菌和反硝化菌的比例和活性,实现高效除磷脱氮;二沉池回流污泥回流到厌氧区,也可部分回流到各级缺氧区,在生物池内创造出由高到低的污泥浓度梯度。多级AO交替的运行方式,通过多段配水形成较高的污泥浓度,实现污泥减量。由于AMAO工艺的平均污泥浓度高,生物总量大,因此该工艺较其它工艺在同等条件下,所需生物池容积更小,节省占地面积,降低工程投资。

2)水力混合搅拌系统

活性污泥法工艺中,要求活性污泥与污水实现充分混合,以达到去除污染物的最佳效果。在厌氧区和缺氧区,为防止活性污泥在生物池内沉积,通常需要设置机械搅拌设备。一般情况下,机械搅拌设备的故障率较高,需经常进行维修或更换,使得设备的运行维护负担大大增加,运行管理难度较大,同时还增加了污水处理厂的能耗。

用水力混合搅拌替代机械混合搅拌,可以解决以上问题。水力混合搅拌系统是利用污水处理流程上液位高差产生的势能,转化为动能,通过导流板的导流作用,实现活性污泥与污水的充分混合。由于取消了生物池内的机械搅拌器,可免除运行和维护费用,实现节能降耗。

该技术特点:

(1)通过设置导流板形成导流搅拌、配水混合、气体搅拌和液位调节的合理设置,使污水在整个流程上形成“水平推流+局部混合+上下折返”的流态。

(2)通过设置液位调节系统,调节生物池内的液位高程,可以调节导流板处的液位高度和过水流速,从而清除生物池液面的浮泥(渣)。

(3)取消了生物池内的机械搅拌器,可免除运行和维护费用,实现节能降耗。

3)AMAO生物反应池

为了使AMAO工艺优点最大程度发挥,同时降低工程造价和提高运行的便捷度,发明了该池型将污水处理工艺布局与土建结构设计有机结合起来。

污水通过进水渠分多段进入生物池内厌氧区和缺氧区,来自二沉池的回流污泥通过回流污泥渠进入厌氧区,污水和回流污泥通过水力混合导流板,利用水力混合搅拌装置替代传统的机械搅拌设备,形成分段混合整体推流的水力流态,好氧区设置的曝气系统同时具备多级渐减曝气的系统特征,作为导流墙的隔墙与生物反应池壁形成整体水力流态系统。具有工艺布局合理、水流顺畅、土建结构简单、处理效率高、使用成本低等优点,改善了池体结构受力条件,提高结构安全性,方便运行管理,降低基建投资和运行维护费用。

该技术特点如下:

①厌氧区,缺氧区和好氧区各自独立一个廊道,这样布局可以充分考虑配水系统,水力混合搅拌系统,曝气系统,以及池中污染物分布和降解特点,节省投资,运行管理人员操作简单。

②好氧区每一级都是一个独立的曝气系统,设置调节阀、流量计便于独立计量和控制。

③曝气管道呈枝状布置,主管设置在好氧区的进水端,随着污染物浓度降低,每一级好氧区末端需气量也在降低,这样设置便于好氧区末端溶解氧控制。

 

2、AMAO系列节能技术应用案例

1)天津市某污水处理厂

在天津市某污水处理厂,进行规模5×104m3/d的多段多级AO除磷脱氮工艺生产性试验,并与同期运行的AAO工艺(规模40000m3/d)进行对比,分析多段多级AO除磷脱氮工艺的节能降耗效果。

多段多级AO除磷脱氮工艺与AAO工艺的运行费用对比如表2-1和表2-2所示,主要针对混合液内回流泵运行费、剩余污泥运行费、污泥处理药剂费进行了对比。

根据对表2-1中数月的生产运行数据进行分析,多段多级AO除磷脱氮工艺在混合液内回流泵运行费、剩余污泥运行费、污泥处理药剂费方面明显低于AAO工艺。在处理水量比AAO工艺多10000m3/d的情况下,多段多级AO除磷脱氮工艺每月的运行成本反而比AAO工艺低39.6%左右。

从表2-2中的吨水运行费用对比表可以更加直观的看出多段多级AO除磷脱氮工艺的节能降耗效果,混合液内回流泵吨水运行费用比AAO工艺可节省100.0%,剩余污泥泵吨水运行费用可节省42.8%,污泥浓缩药剂费可节省25.2%,污泥脱水药剂费可节省25.3%,总的吨水运行费用比AAO工艺可节省51.7%。

2)云南省某市污水处理厂二期改建工程

云南省某市污水处理厂二期改建工程,处理规模为8×104m3/d,采用多段多级水力混合搅拌系统代替传统机械搅拌。其生物池厌氧区廊道宽3.9m,设置竖向导流板,板间距为6m;缺氧区廊道宽6.42m,设置竖向导流板,板间距为6.4m。该工程现已通水运行,导流板的设置可充分满足污水处理的工艺要求,水力混合搅拌效果良好,现出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A排放要求。

多段多级水力混合搅拌系统的设置,为该工程节省了搅拌器24台,其中功率为9kW的搅拌器16台,5.5kW的搅拌器8台。不计设备的安装、维护费用,按年运行350天、电费0.65元/度计算,多段多级水力混合搅拌系统可节省运行费用102.6万元/年,节能降耗效果明显。

 

3、结语

为了污水处理节能降耗,充分挖潜污水处理工艺的节能潜力,我院研发了AMAO系列节能技术,并已在全国各地得到广泛应用。每项技术分别以不同方式取消或减少高能耗设备的使用,节省工程投资和运行维护费用,实现污水处理厂的节能降耗,处理效果与节能效果均在实际工程中得到验证。

 

 

 

 


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